第255章 什么光速!(3 / 5)

-2的燃料涡轮泵在-253c下运行,需使用inconel或316不锈钢制造叶轮和壳体。

密封采用迷宫式密封,减少泄漏。轴承润滑系统用液氢冷却,避免冻结。”

张小强问:“测试方面,f-1和j-2是怎么验证的?”

林燃:“f-1每次组装后都要进行静态点火测试,持续时间与飞行时间相当,约150秒。

监测参数包括推力、燃烧室压力、温度和振动。

j-2因是上级发动机,需在真空室进行高空模拟测试,验证在低压环境下的性能。”

林燃提的测试方法很常规,张小强听完后只不过再次确定了对方是真懂,他问道“质量控制呢?有什么特别的检查方法?”

林燃:“每个部件都要经过非破坏性检测。

喷射器板用x射线检查焊缝,燃烧室用超声波检测裂纹,涡轮泵用染料渗透法检查表面缺陷。

每台发动机组装后,还要进行全系统压力测试。”

王强:“如果材料短缺,比如inconel-x750,我们该怎么办?”

林燃:“尽量找到最接近的替代品,比如inconel718,但必须进行热力学和机械性能测试,确保与原设计一致。

任何变化都需要额外验证。

但归根结底我们要规避这种情况的产生。

如果是经费方面的问题,我这边可以出钱。

总之记住,复刻不仅是复制图纸,还要理解每项设计的工程逻辑。

让我们开始吧。”

制造车间内,精密钻床整齐排列,切削液气味弥漫。

林燃站在一台钻床旁,指导工程师。

喷射器板半成品固定在工作台上,304不锈钢表面闪着金属光泽。

林燃拿起深度尺:“这个喷孔深度要精确到0.1毫米,角度偏差不能超0.01度。看,这里有微小毛刺,需用细砂纸打磨。”

“好的,教授,我会非常小心。”

林燃用光学显微镜检查一个喷孔,屏幕显示边缘光滑,无瑕疵。

林燃满意道:“这个喷孔合格。2832个喷孔都要达到这个标准。”

“这么多喷孔,每一个都要完美,工作量巨大。”跟着的张小强心想。

工程师问道:“教授,铜衬怎么加工?”

“铜衬用电火花加工,内壁粗糙度ra0.4微米,加工后用超声波清洗,去除残留颗粒。”林燃不假思索道。

林燃逐一检查一排喷空,发现其中一个喷孔角度偏差0.02度。

林燃严肃道:“这个喷孔不合格,需重新钻孔。

燃烧室压力高达70巴,任何偏差都可能引发振荡。”

巴(bar)是压力单位,1巴=100千帕。

工程师点头,重新调整钻床参数。

林燃再次强调:“精度是第一位的,不能有任何妥协。”

铜质挡板加工完成后,团队在真空炉中进行钎焊。

林燃监督钎焊过程,确保温度稳定在1093c。

林燃:“钎焊后立即用x射线检测,任何微裂纹都可能导致失败。”

“明白,我们会逐块检查。”

真空炉控制室里,工程师们监控温度曲线。

林燃站在显示屏前,178根inconel-x750管整齐排列在炉内,钎料均匀涂抹。

林燃:“升温速率每分钟5c,达到1093c后保持30分钟,缓慢冷却。急剧温度变化会导致管子变形。”

“程序已设置,会严格控制。”

真空泵嗡嗡作响,炉内压力降至10-5托。

同样托也是压力单位,1托=133.322帕。

林燃心想:“钎焊是f-1制造的瓶颈,任何失误都可能毁掉数周的努力。”

30分钟后,降温开始。炉门打开,燃烧室管壁光滑,无明显缺陷。

“初步检查,管子排列均匀,无变形。”

林燃:“好,立即进行超声波检测,确认焊缝质量。”

检测结果显示,焊缝完整,仅一处微小气孔,林燃建议局部重焊,确保完美。

平衡实验室里,一台1960年代风格的手动平衡机被启用。

林燃亲自操作,展示叶轮校准。

林燃:“这个平衡机是原始设计的翻版。我们要复现nasa的校准过程。”

他将铝合金叶轮安装在平衡机上,启动旋转,屏幕显示0.3克毫米的不平衡。

林燃:“需要在叶轮上钻小孔校正。根据相位,钻孔位置在这里。”

他标记位置,华国航天的工程师们负责尝试操作。

“教授,怎么确定钻孔深度?”

林燃:“根据不平衡量计算,通常0.1毫米深的小孔就够了。

钻完后重新测试。”